SANYO DENKI

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解决案例
电机尺寸减小后发热变大…

“小型化”与“高精度化”无法同时实现吗?

测量设备制造商E公司(员工数:约100名)
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Solution
解决方案・效果

通过对线圈的“最佳客制化”,抑制电机温度上升!

正在寻找解决突破口的M先生与生产DC伺服电机的山洋电气的营业担当取得了联系,商谈了遇到的课题。因此,接到“客制优化DC伺服电机”的方案委托后,山洋电气立刻进行了对应。

不久,山洋电气根据E公司的要求规格,对线圈进行了定制,并交付了样品。收到电机的E公司马上开始了实机组装检测。

“设备使用了3轴的DC电机,设计成3个轴都能达到符合要求的速度和扭矩规格的电机。山洋电气对电机的线圈进行细化调整的技术与经验令人感到吃惊。
但是,只有Y轴的温度稍微超过了容许值。因为结构的负载效率差,为了达到目标转速必须增加电流,这样势必发热会变大。由于安装尺寸的限制,无法提高电机的功率,因此决定采用负载周边的结构。
于是,山洋电气的电机设计者在考虑散热路径和空气流动的同时,与客户一起讨论之后,对发热问题给出了建议。看到山洋电气方能亲身和我们一起解决问题的样子,我感到非常高兴。”(M先生)

通过线圈规格的微调和提高机械侧电机的散热效率,成功将电机表面温度降低了10℃以上。电机的发热值在可容许值以内时, M先生确信设备的小型化与高精度化是可以同时成立的。

精密测量设备的小型化成功!安装区域降低了40%

此外,山洋电气进一步提出了定制电机轴,为了使原来设备可以带滑轮使用。如此细致地跟进起到了决定性因素,E公司决定采用山洋电气的DC伺服电机。

“本来想使用低速高响应的小功率DC伺服电机,并通过内嵌驱动器来实现设备的高精度、小型化及低成本,没想遇到了“发热”的问题。多亏山洋电气解决了这个难题,才可以成功地使用DC伺服电机,测量设备的安装区域成功地减低了40%。此外,内嵌驱动器省去了多余的功能,成本也减少了30%” (M先生)

数月后,顺利完成测量设备研发的M先生这样说道。
“能够攻克瓶颈达成研发目标,终于松了一口气。除了细致的定制外,还考虑到了成本方面,非常感谢。今后再遇到难题的时候,我想先和山洋电气进行商谈。”

效果
  • 精密测量设备小型化的成功,安装区域减少了40%。
  • 通过小功率DC伺服电机与内置驱动器,降低了30%的成本。
  • 通过线圈的最优定制来抑制电机的温度上升。
  • 通过对轴的定制等细致的售后服务来支援客户。
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