“焊接與接合”是應用於所有產業的必不可缺的基礎技術。近年來,為了提高生產線的效率,很多廠商都在推進焊接及接合工序的自動化,但這一工序最重要的是要求“確保質量”。另外,為了提高焊接質量,需要晶片修剪器等周邊機械,同時為了確保焊接時的作業空間,還需要周邊機械的小型化。
焊接機械人及周邊機械需要高可靠性,但焊接機也是噪音的發生源,具有容易引起周邊機械誤動作或故障的弱點。從質量保證 (QA) 和安全性的角度來看,我們有許多問題需要改進。
C公司以金屬接合技術為中心,製造及銷售產業機械及FA系統相關產品。特別是,我們的目標是擴大在弧焊/點焊機器人及其周邊機械領域的國內外市場份額。
該公司面臨著用戶提出的有關焊接機器人周圍安裝的「噴嘴修整器」的幾個問題。
其中之一是“小型化”。晶片修剪器是研磨焊槍前端的電極部分,保持一定焊接精度的裝置,焊接機械人必須配備。近年來,隨著產品開發的高度化、高速化,生產線變得過於密集,從生產效率性的觀點出發,對晶片修剪器的省空間化也提出了強烈的要求。
在這一點上,該公司現有機型採用的DD (直接驅動) 馬達係統雖然具有高效率、低噪音的優點,但也存在冷卻液浸入導衹馬達故障的問題。另外,現有DD馬達的馬達直徑較大,而且馬達與焊接機械人控制部分的感測器I/F (介面) 不同,需要“感測器信號轉換盒”,因此無法消除裝置整體大型化、成本高的缺點。
第二大課題是,由於TIG噪音引起的裝置誤動作,導衹係統停止運轉,生產線開工率下降。
焊接係統在原理上會產生大電流,因此可以說是“噪音的元兇”。點焊時,在產生大電流的同時,還會產生難以切割的TIG雜訊,編碼器、控制器及感測器信號轉換盒就會拾取這些雜訊,從而使原本的波形輸出產生偏差,導衹誤操作及故障。該公司技術開發部主任A先生說:。
「由於故障頻發,導衹工廠生產線開工率下降,本公司技術人員對此進行了驗證,結果發現現有馬達係統的可靠性存在睏難。由於碎屑機需要高精度的研磨能力和高可靠性,因此作為重大的改善要求必須盡快解決。」
※TIG雜訊:TIG焊接過程中產生的雜訊。TIG焊接是指非溶極式惰性氣體焊接,是以鎢或鎢合金為電極的焊接。焊接材料採用熔加棒,電極不作為焊接材料的非溶極式 (非消耗電極式) 氣體保護電弧焊接。TIG是TungstenInertGas的縮寫。
A先生正在收集資訊以解決當前機器的問題,透過業務夥伴的介紹,有機會與山洋電氣銷售代表進行了交談。 A先生就其公司的切屑修整器的問題進行了諮詢,隨後收到了將配置從當前的φ180mm DD電機更改為“80mm方形AC伺服電機+齒輪”的建議。對A先生來說,這真是個令人大開眼界的提議。
「目標是100mm以內的尺寸,而提出的AC伺服馬達+齒輪為80mm見方,與DD馬達相比非常小。另外,由於配備了與機械人控制器相同的I/F感測器,因此省去了“轉換盒”。結果,裝置結構簡化,有望進一步小型化。而且,馬達本身符合IP67的保護等級,冷卻液對策也得到了提高...聽你這麽一說,讓人感到不可思議的是為什麽以前沒有註意到。」(A先生)
去掉“感測器信號轉換盒”,對第二個課題“噪音對策”也起到了作用。由於轉換盒拾取了TIG雜訊,導衹感測器波形失真,成為無法讀取正確信號的主要原因,因此就消除了故障發生的根本原因。
「現有機型為了減輕馬達重量,使用了樹脂制外殼,而此次則建議採用耐噪量高的鐵制外殼。還出示了樹脂制和鐵制外殼的耐噪音評價結果,很明顯提高了。另外,還提出了最適合噪音對策的佈線和噪音過濾器的設置等各種經驗。」(A先生)
很快,該公司和山洋電氣製作了原型機並進行了評估測試。經過大約6個月的評估測試,我們確認目前提出的內容並非理論值,而是實際值。
經過這樣的驗證,C公司決定量產一款採用山洋電氣「高性能交流伺服馬達+齒輪」的新型晶片修整器。 A先生總結如下。
“山洋電氣的建議對於滿足用戶需求和提高設備性能至關重要。使用原型機的評估期持續了半年,但在此期間山洋電氣提供了靈活的技術支持,我非常感謝。”
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